果汁廢水處理工藝流程圖及參數

  加工生產(chǎn)蘋(píng)果汁,其廢水主要來(lái)自沖洗、粉碎、榨汁等工序,水量約為1000 m3/d,廢水中含有大量的碎果屑、果膠,具有有機物濃度高,SS高,pH值低,水質(zhì)變化大等特點(diǎn)。本著(zhù)投資省,技術(shù)可靠,運行穩定的原則,確定采用以水解酸化十接觸氧化為主體的生化處理工藝。該工程2001年建成,2002年調試運行成功。運行1年多來(lái),出水水質(zhì)穩定,管理簡(jiǎn)便,從根本上解決了生產(chǎn)廢水對環(huán)境的污染。
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    處理水量

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    水回收率

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    滿(mǎn)足濁度

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THE BACKGROUND 企業(yè)背景
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INTRODUCTION 項目簡(jiǎn)介

  加工生產(chǎn)蘋(píng)果汁,其廢水主要來(lái)自沖洗、粉碎、榨汁等工序,水量約為1000 m3/d,廢水中含有大量的碎果屑、果膠,具有有機物濃度高,SS高,pH值低,水質(zhì)變化大等特點(diǎn)。本著(zhù)投資省,技術(shù)可靠,運行穩定的原則,確定采用以水解酸化十接觸氧化為主體的生化處理工藝。該工程2001年建成,2002年調試運行成功。運行1年多來(lái),出水水質(zhì)穩定,管理簡(jiǎn)便,從根本上解決了生產(chǎn)廢水對環(huán)境的污染。
  原水水質(zhì)、水且和處理后水質(zhì)
  1. 原水水量
  根據公司提供的資料,該工程設計水量為1000m3/d 。
  2. 原水水質(zhì)
  該公司廢水主要來(lái)自沖洗、粉碎、榨汁工序,污水可生化性較高。根據環(huán)保部門(mén)要求,處理后水質(zhì)滿(mǎn)足《污水綜合排放標準》(GB8978-96)中的二級標準。原水水質(zhì)和處理后水質(zhì)見(jiàn)表1。
  表1 原水水質(zhì)及處理后水質(zhì)

項目

ρ(CODCr)/(mg·L-1

ρ(BOD5)/(mg·L-1

ρ(SS/mg·L-1

pH

原水水質(zhì)

8000

4800

6000

48

出水水質(zhì)

150

30

150

69

  廢水處理工藝流程
  1. 工藝流程
  本工程采用水解酸化+接觸氧化為主體的生化處理工藝,流程如圖1[1]:

  2. 工藝流程說(shuō)明
  ①格柵:污水中含有大量漂浮物和懸浮物,為減少后續處理單元的負荷,設計粗細兩道格柵,保證后續處理構筑物正常運行。
  ②預曝氣調節池:由于生產(chǎn)車(chē)間污水排放水質(zhì)、水量變化大,因此需設調節池調節水質(zhì)、水量。在池內投加NaOH,調節 pH值。本工程采用預曝氣調節池,可以防止細微的果屑發(fā)酵,對有機物也有一定的去除率。
  ③提升泵:預曝氣調節池內水位較低,且變化較大,因此池內設污水提升泵,使污水流到后續的構筑物中進(jìn)行處理,提升泵采用WQ潛污泵,l用1備。
  ④初沉池:采用平流式沉淀池,進(jìn)一步沉淀微細果屬及懸浮物,以保證后續處理構筑物的正常運行。
  ⑤水解酸化池[2]:利用兼氧菌將大分子有機物轉化為易好氧生物降解的小分子有機物,降低CODcr濃度,減輕后續好氧處理負荷。池內設置彈性填料,分段加密懸掛。正常運行后,CODcr去除率45%,運行相當穩定。運行時(shí)采用間歇曝氣,間隔時(shí)間8h,每次曝氣時(shí)間 5~10 min。水解酸化出水在進(jìn)接觸氧化池前,利用自動(dòng)投藥泵投加NaOH溶液,調節pH值調至6~8。
  ⑥接觸氧化池[3]:本工藝采用兩級接觸氧化,池內安裝彈性填料,一級接觸氧化池采用散流式曝氣器,二級接觸氧化池采用微孔曝氣器。
  ⑦二沉池[4]:采用平流式沉淀池,沉淀分離接觸氧化池出水中脫落的生物膜,減少后續氣浮池加藥量,降低運行成本。
  3. 主要構筑物及其工藝參數
  主要構筑物及其工藝參數見(jiàn)表2。
  表2 主要構筑物及其工藝參數

構筑物

型號規格

數量

設計及運行參數

格柵

粗格柵、細格柵

1

粗格柵:10 mm柵隙,細格柵:3mm 柵隙

預臨氣調節池

鋼砼18.0m × 7.5m×4.0m

1

停留時(shí)間 10 h,氣水比101

提升泵

WQ50103

2

Q= 50 m3/hH= 10mPkW

初沉池

鋼砼 10.9m × 3.1m ×4.0 m

1

停留時(shí)間2h,有效水深:3.5m

水解酸化池

鋼砼 26m × 1075 m ×5.0 m

1

停留時(shí)間40 h,有效水深:4.6m

接觸氧化池

鋼砼 16m × 10.75m×5 m12.3m ×8.5m × 5m

2

設計負荷為 14kg[BOD5]/d·m3 填料),
停留時(shí)間 32 h,有效水深:4.5m

二沉池

鋼砼 10.9 m × 3.lm ×4.0 m

1

停留時(shí)間2h,有效水深:3.5m

氣浮機

部分溶氣氣浮

1

表面負荷 32m3/m2·h),回流比40

污泥濃縮池

鋼砼 5m ×5 m×4.0 m

1

濃縮時(shí)間 12 h

  調試運行及處理效果
  1. 調試運行
  為縮短調試時(shí)間,從城市污水處理廠(chǎng)引進(jìn)200m3好氧活性污泥,其中100 m3投入水解酸化池,其余投人接觸氧化池。調試期間間歇進(jìn)水,進(jìn)水量逐步加大,從l/4到全部進(jìn)水,每日排出池內上清液。調試期間,嚴格控制pH值以及營(yíng)養鹽,進(jìn)入水解酸化池pH值控制在7~8左右,進(jìn)入接觸氧化池pH值控制在6~8,在初沉池中投加尿素和磷酸二鉸,以彌補果汁在廢水中氮和磷元素的不足,投加量按m(COD):m(N):m(P)=200 :5:1計算。由于工程的調試時(shí)間在夏季,因而相對于冬季調試時(shí)間大大縮短,接種 15 d后接觸氧化池掛膜明顯,l月后酸化池掛膜成功。又經(jīng)過(guò) 20 d調試運行,污水處理系統進(jìn)人正常運行狀態(tài),處理效果穩定。調試周期共 50 d。
  調試運行經(jīng)驗:在調試前期,由于生物膜未生長(cháng)完全,水解酸化及接觸氧化池達不到相應的設計負荷,原水濃度又很高,生化填料很不容易掛膜。因此采用污泥回流,起到了稀釋的作用,有利于掛膜。另外,在調試以及運行階段,我們加強了格柵的清渣工作。果汁加工廢水的特點(diǎn)是廢水含有大量的碎果屑、果肉、果膠等物質(zhì),這些物質(zhì)對于后續處理構筑物有非常不利的影響。針對這種情況,我們在生產(chǎn)車(chē)間廢水出口處增加了一道格柵,并請廠(chǎng)家對生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改進(jìn),從而降低了原水的SS。
  2. 各構筑物處理效果
  表3是根據長(cháng)期觀(guān)測的平均結果。
  表3  各構筑物處理效果

單元

ρ(CODcr)/(mg·L-1

ρ(SS)/(mg·L-1

進(jìn)口

出口

去除率/%

進(jìn)口

出口

去除率/%

格柵

8000

7600

5

5000

3900

30

曝氣調節池

7600

7200

5

3900

3500

8

初沉池

7200

6900

3.8

3500

2000

30

水解酸化池

6900

3700

40

2000

460

31

一級接觸氧化池

3700

860

36

460

530

 

二級接觸氧化池

860

170

8.6

530

480

 

二沉池

170

150

0.25

480

230

5

氣浮

150

115

0.44

230

85

2.9

  3. 終處理效果
  本設計采用水解一好氧生物處理工藝,克服了處理高濃度有機廢水采用厭氧處理工藝時(shí),要求設備密封嚴格、操作管理復雜等問(wèn)題。其出水水質(zhì)如表4,達到了規定的排放標準。通過(guò)系統1年多來(lái)的運行表明,該工藝產(chǎn)泥量少,泥餅不含有毒物質(zhì),可直接用做肥料。
  結論
  ①針對蘋(píng)果汁加工產(chǎn)生的高濃度有機廢水,采用水解酸化+接觸氧化處理工藝,不僅能有效的去除廢水中的有機物、懸浮物,而且運行可靠,管理方便,處理效果好。
  ②水解酸化工藝能耗低,耐沖擊負荷能力強,運行穩定。
  ③本工程實(shí)施后,保護了環(huán)境,解決了企業(yè)的后顧之憂(yōu),具有顯著(zhù)的社會(huì )效益和環(huán)境效益。

FOUR ADVANTAGES 中藍環(huán)保四大優(yōu)勢
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