處理水量
水回收率
滿(mǎn)足濁度
加工生產(chǎn)蘋(píng)果汁,其廢水主要來(lái)自沖洗、粉碎、榨汁等工序,水量約為1000 m3/d,廢水中含有大量的碎果屑、果膠,具有有機物濃度高,SS高,pH值低,水質(zhì)變化大等特點(diǎn)。本著(zhù)投資省,技術(shù)可靠,運行穩定的原則,確定采用以水解酸化十接觸氧化為主體的生化處理工藝。該工程2001年建成,2002年調試運行成功。運行1年多來(lái),出水水質(zhì)穩定,管理簡(jiǎn)便,從根本上解決了生產(chǎn)廢水對環(huán)境的污染。
原水水質(zhì)、水且和處理后水質(zhì)
1. 原水水量
根據公司提供的資料,該工程設計水量為1000m3/d 。
2. 原水水質(zhì)
該公司廢水主要來(lái)自沖洗、粉碎、榨汁工序,污水可生化性較高。根據環(huán)保部門(mén)要求,處理后水質(zhì)滿(mǎn)足《污水綜合排放標準》(GB8978-96)中的二級標準。原水水質(zhì)和處理后水質(zhì)見(jiàn)表1。
表1 原水水質(zhì)及處理后水質(zhì)
項目 |
ρ(CODCr)/(mg·L-1) |
ρ(BOD5)/(mg·L-1) |
ρ(SS)/(mg·L-1) |
pH值 |
原水水質(zhì) |
≤8000 |
≤4800 |
≤6000 |
4~8 |
出水水質(zhì) |
<150 |
<30 |
<150 |
6~9 |
廢水處理工藝流程
1. 工藝流程
本工程采用水解酸化+接觸氧化為主體的生化處理工藝,流程如圖1[1]:
2. 工藝流程說(shuō)明
①格柵:污水中含有大量漂浮物和懸浮物,為減少后續處理單元的負荷,設計粗細兩道格柵,保證后續處理構筑物正常運行。
②預曝氣調節池:由于生產(chǎn)車(chē)間污水排放水質(zhì)、水量變化大,因此需設調節池調節水質(zhì)、水量。在池內投加NaOH,調節 pH值。本工程采用預曝氣調節池,可以防止細微的果屑發(fā)酵,對有機物也有一定的去除率。
③提升泵:預曝氣調節池內水位較低,且變化較大,因此池內設污水提升泵,使污水流到后續的構筑物中進(jìn)行處理,提升泵采用WQ潛污泵,l用1備。
④初沉池:采用平流式沉淀池,進(jìn)一步沉淀微細果屬及懸浮物,以保證后續處理構筑物的正常運行。
⑤水解酸化池[2]:利用兼氧菌將大分子有機物轉化為易好氧生物降解的小分子有機物,降低CODcr濃度,減輕后續好氧處理負荷。池內設置彈性填料,分段加密懸掛。正常運行后,CODcr去除率45%,運行相當穩定。運行時(shí)采用間歇曝氣,間隔時(shí)間8h,每次曝氣時(shí)間 5~10 min。水解酸化出水在進(jìn)接觸氧化池前,利用自動(dòng)投藥泵投加NaOH溶液,調節pH值調至6~8。
⑥接觸氧化池[3]:本工藝采用兩級接觸氧化,池內安裝彈性填料,一級接觸氧化池采用散流式曝氣器,二級接觸氧化池采用微孔曝氣器。
⑦二沉池[4]:采用平流式沉淀池,沉淀分離接觸氧化池出水中脫落的生物膜,減少后續氣浮池加藥量,降低運行成本。
3. 主要構筑物及其工藝參數
主要構筑物及其工藝參數見(jiàn)表2。
表2 主要構筑物及其工藝參數
構筑物 |
型號規格 |
數量 |
設計及運行參數 |
格柵 |
粗格柵、細格柵 |
各1套 |
粗格柵:10 mm柵隙,細格柵:3mm 柵隙 |
預臨氣調節池 |
鋼砼18.0m × 7.5m×4.0m |
1座 |
停留時(shí)間 10 h,氣水比10:1 |
提升泵 |
WQ50-10—3 |
2臺 |
Q= 50 m3/h,H= 10m,P=kW |
初沉池 |
鋼砼 10.9m × 3.1m ×4.0 m |
1座 |
停留時(shí)間2h,有效水深:3.5m |
水解酸化池 |
鋼砼 26m × 10.75 m ×5.0 m |
1座 |
停留時(shí)間40 h,有效水深:4.6m |
接觸氧化池 |
鋼砼 16m × 10.75m×5 m,12.3m ×8.5m × 5m |
2座 |
設計負荷為 1.4kg[BOD5]/(d·m3 填料), |
二沉池 |
鋼砼 10.9 m × 3.lm ×4.0 m |
1座 |
停留時(shí)間2h,有效水深:3.5m |
氣浮機 |
部分溶氣氣浮 |
1臺 |
表面負荷 3.2m3/(m2·h),回流比40% |
污泥濃縮池 |
鋼砼 5m ×5 m×4.0 m |
1座 |
濃縮時(shí)間 12 h |
調試運行及處理效果
1. 調試運行
為縮短調試時(shí)間,從城市污水處理廠(chǎng)引進(jìn)200m3好氧活性污泥,其中100 m3投入水解酸化池,其余投人接觸氧化池。調試期間間歇進(jìn)水,進(jìn)水量逐步加大,從l/4到全部進(jìn)水,每日排出池內上清液。調試期間,嚴格控制pH值以及營(yíng)養鹽,進(jìn)入水解酸化池pH值控制在7~8左右,進(jìn)入接觸氧化池pH值控制在6~8,在初沉池中投加尿素和磷酸二鉸,以彌補果汁在廢水中氮和磷元素的不足,投加量按m(COD):m(N):m(P)=200 :5:1計算。由于工程的調試時(shí)間在夏季,因而相對于冬季調試時(shí)間大大縮短,接種 15 d后接觸氧化池掛膜明顯,l月后酸化池掛膜成功。又經(jīng)過(guò) 20 d調試運行,污水處理系統進(jìn)人正常運行狀態(tài),處理效果穩定。調試周期共 50 d。
調試運行經(jīng)驗:在調試前期,由于生物膜未生長(cháng)完全,水解酸化及接觸氧化池達不到相應的設計負荷,原水濃度又很高,生化填料很不容易掛膜。因此采用污泥回流,起到了稀釋的作用,有利于掛膜。另外,在調試以及運行階段,我們加強了格柵的清渣工作。果汁加工廢水的特點(diǎn)是廢水含有大量的碎果屑、果肉、果膠等物質(zhì),這些物質(zhì)對于后續處理構筑物有非常不利的影響。針對這種情況,我們在生產(chǎn)車(chē)間廢水出口處增加了一道格柵,并請廠(chǎng)家對生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改進(jìn),從而降低了原水的SS。
2. 各構筑物處理效果
表3是根據長(cháng)期觀(guān)測的平均結果。
表3 各構筑物處理效果
單元 |
ρ(CODcr)/(mg·L-1) |
ρ(SS)/(mg·L-1) |
||||
進(jìn)口 |
出口 |
去除率/% |
進(jìn)口 |
出口 |
去除率/% |
|
格柵 |
8000 |
7600 |
5 |
5000 |
3900 |
30 |
曝氣調節池 |
7600 |
7200 |
5 |
3900 |
3500 |
8 |
初沉池 |
7200 |
6900 |
3.8 |
3500 |
2000 |
30 |
水解酸化池 |
6900 |
3700 |
40 |
2000 |
460 |
31 |
一級接觸氧化池 |
3700 |
860 |
36 |
460 |
530 |
|
二級接觸氧化池 |
860 |
170 |
8.6 |
530 |
480 |
|
二沉池 |
170 |
150 |
0.25 |
480 |
230 |
5 |
氣浮 |
150 |
115 |
0.44 |
230 |
85 |
2.9 |
3. 終處理效果
本設計采用水解一好氧生物處理工藝,克服了處理高濃度有機廢水采用厭氧處理工藝時(shí),要求設備密封嚴格、操作管理復雜等問(wèn)題。其出水水質(zhì)如表4,達到了規定的排放標準。通過(guò)系統1年多來(lái)的運行表明,該工藝產(chǎn)泥量少,泥餅不含有毒物質(zhì),可直接用做肥料。
結論
①針對蘋(píng)果汁加工產(chǎn)生的高濃度有機廢水,采用水解酸化+接觸氧化處理工藝,不僅能有效的去除廢水中的有機物、懸浮物,而且運行可靠,管理方便,處理效果好。
②水解酸化工藝能耗低,耐沖擊負荷能力強,運行穩定。
③本工程實(shí)施后,保護了環(huán)境,解決了企業(yè)的后顧之憂(yōu),具有顯著(zhù)的社會(huì )效益和環(huán)境效益。
1、公司憑借著(zhù)多年水處理行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢,引進(jìn)先進(jìn)的水處理技術(shù)、設備。
2、集合一批從事各類(lèi)水處理工程項目設計與相關(guān)水處理設備制造、安裝、調試的工程技術(shù)人員。
3、公司員工100余人,水處理專(zhuān)業(yè)技工65人,水處理工程師15名,保證水處理設備的生產(chǎn)和過(guò)硬的質(zhì)量
環(huán)保水處理企業(yè)
1、我們的宣傳口號:潔凈 健康 好身體。
2、出水水質(zhì)根據客戶(hù)要求達到或或優(yōu)于生活用水標準。
1、實(shí)現污水資源化,經(jīng)過(guò)處理的水可回用于生產(chǎn),減少新鮮地下水的使用,不僅為企業(yè)降低生
產(chǎn)成本,更重要改善水資源日趨緊張的局面。
2、水處理設備嚴格按照合理的設計方案生產(chǎn),采用合格的原材料,對每一臺凈水處理設備和污
水處理設備進(jìn)行嚴格檢測。
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